1.風機節能控制器分析:冷卻塔。
風機節能控制管理的目的是實現風機運行的閉環自動控制。供水溫度是根據生產需要預設的,通過調節冷卻設備的能耗,通過調節冷卻設備的能耗來穩定供水溫度,通過調節冷卻設備的能耗來穩定供水溫度。
一般認為,變頻調速技術是完成上述過程的理想方法。然而,變頻調速技術在控制循環水冷卻塔風機方面有以下限制和缺陷:
在循環冷卻水系統中,變頻調速技術能達到很高的溫度控制精度并不重要。
②變頻器本身能量損失(平均運行效率不到90%),影響節能效果。
③風扇離開工作點風扇離開工作點,降低效率,風扇葉片攻角(迎風角)發生變化。
④電機的低速運行,以及轉速.轉矩.功耗之間的非線性關系,也大大降低了電機的運行效率。
⑤變頻調速系統價格相對昂貴(每千瓦1000元左右),新項目和舊設備項目和舊設備。
⑥在設計中,還必須考慮變頻調速器在某些特定轉速下的破壞性共振,以及變頻調速器對其他儀器的強電磁污染的干擾。
2.風機安全監測分析。
為了實現風機安全平穩運行,減少甚至消除風機損壞的發生,提出風機安全監控管理的目的是自動檢測振動。為了達到安全平穩運行的目的,對檢測值超限的風機進行了報警和停機。根據現場管理的實際情況,確定了風機振動.油溫.減速器油位三個參數,這是保證風機安全的重要操作參數[3]。還確定了測量范圍.測量精度.檢查時間等15個設計參數。該系統于1993年9月首次在循環水場進行試驗,命名為KR-939風機安全監控。
該系統采用了多參數組合探針技術。數字指令編碼技術和計算機網絡管理技術。三個參數組合探頭安裝在風扇減速器的固定座椅上,探頭直接插入滑動油中,直接將減速器中的油溫轉換為電信號并遠離控制室的風扇安全監控。每個安全監控都可以使用一根四芯電纜連接8個組合探頭,實時監控8個風扇的操作參數,同時完成數字顯示。超限報警。超限停機等多相功能。經過多次測試和改造,設備生產現場已成功應用,參數符合預定設計要求。
第三,實現計算機聯網控制分析。
通過四芯通信電纜(RS-422標準串通電纜(RS-422標準串行接口),上述兩種測量和控制系統都可以通過四芯通信電纜(RS-422標準串通接口),計算機可以是一種通用的PC或工業控制機器。通過多個KR-933監控管理軟件(DCS-900軟件),可以與多個KR-93.KR-939監控一起實現網絡控制。通過計算機連接的風機監控添加了以下功能:
對網絡中所有控制器的測量參數進行監測,實現綜合管理。
②修改了網絡中各控制器的設置參數。
③根據各控制器運行參數的變化,系統優化管理。東莞冷卻塔。
④幫助記錄歷史數據和圖形的分析,方便查詢。
4.風機管理研究的效果分析。
4.1風機運行,節電效果明顯。
以安裝KR-933的第二循環水場為例,使用KR-933節能控制器的節能效果*起初,試用KR-933節能控制器的第三循環水場。1993年,與1991年和1992年同期相比,風扇負荷較重的6.7.8.9個月內,功耗為178533kwh。如果按0.45元/(kw·h)計算,這四個月的總電費將為7.92萬元;在第三循環水場安裝節能控制器的成本只有4.36萬元。可見,設備運行幾個月后,投資成本只能收回。
4.2風機的安全運行。
油溫.油位.振動曲線的特征:油溫.油位.振動曲線:
①油溫曲線:開始.停機時間開始逐漸上升.下降,大約1h后變成類似直線的平滑曲線。
②泊位曲線:無論啟動與否,都應接近一條水平直線。
③振動曲線:在啟動狀態下,不規則曲線在虛擬直線上下振動。
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